近期,陝鋼集團龍鋼公司軋鋼廠從細小環節入手,以“小改小革”為突破點,在技術創新上不斷下功夫,引導廣大職工立足崗位創新創造,為安全高效生產不斷注入生機與活力,為衝刺全年目標任務夯實根基。
創新一:加熱爐支撐輪軸承座優化改造提效率
棒材二線加熱爐支撐輪全部採用封閉式軸承配合安裝,極易損壞,特別是軸銷損傷或者軸承內圈發生膠合時,無法及時快速更換,影響加熱爐正常生產。加熱工段技術小組經過總結摸索,結合加熱爐運行軌跡及受力分析,大膽嘗試,將軸承箱改為分體式設計,分為支撐端和固定端,更換時只需拆除固定端兩個壓緊螺栓,即可快速完成軸承更換。原來更換支撐輪軸承需要8小時,改造後最多隻需要4小時就能完成快速更換,這一改造不僅降低了維修人員的勞動強度,提高了生產效率,而且有效節約了備件費用,一舉多得。
創新二:B冷剪後CD輥道實現完美變身
棒材二線B冷剪的出口輥道架底部有減震彈簧,成品鋼材在剪切過程中對第一個減速電機衝擊較大,經常將減速電機輸出軸裂斷或減速機內部齒輪鍵條撞掉,造成鋼材無法齊頭,不僅影響成材率,而且無形中增加了精整人員的工作強度,更重要的是下線後無法修復,備件更換費用高。為解決這一問題,該單位組織相關技術人員深入一線,利用停機間隙對原有冷剪後輥道基礎、佈局等進行實地勘測,收集相關的改進措施,把減速電機和輥子的鼓齒聯軸器傳動方式改為鏈條傳動的軟連接,讓所有衝擊力在鏈條處得以釋放,緩解了鋼材對減速電機的撞擊,讓B冷剪後CD輥道實現完美變身。
改進措施實施後,設備運行良好,再未出現斷軸或齒輪鍵條掉落現象,保證了鋼材正常齊頭,不僅提高了成材率,減輕了精整工勞動強度,同時延長了減速電機使用壽命,故障率由原來的2%降低到0.8%,大大降低了設備更換費用。(杜婕、高星)