这个五一,神东设备维修中心维修三厂水泵维修车间遇到了烦心事。离心泵检修小组组员发现,完成检修工序的个别离心泵中段存在喷水外泄情况,这个情况可能会损坏水泵配件。
单一解决个别问题只是治标,不能治本。为此,车间成立了生产经理、质量经理、技术员、离心泵检修班长和检修小组成员共同组成的“离心泵检修质量管控”QC小组。通过QC小组对检修结果存在瑕疵和问题的逐一剖析,从维修操作和配件跟踪两方面入手提高离心泵检修合格率。一是明确主修离心泵的检修人员要对操作流程和检修质量负责,对每一个配件在使用前进行认真仔细地打磨和测量,确保配件表面没有积尘和锈蚀,并在工单上签字确认。二是车间指定了专人对离心泵配件进行跟踪,做好检修更换前的二次检测,保证配件符合要求,经供件和换件双方确认后才能进行组装,明确责任、奖罚分明。
通过“两确保、两查证”和QC小组提出的较为完善的维修方案,配件光滑度有了提升,操作流程也更严谨。现在离心泵检修合格率提高了30%。
用数据说话,用标准提升质量,在检修中发现问题,通过QC管理解决问题,成为维修三厂水泵车间比较成熟的管理模式。工友们都说:好技术加上好管理,好工人配上金刚钻,工作难题迎刃而解。(通讯员 贾慧)